高嶺背靠背工程
2010年,高嶺換流站在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的過程中,發(fā)現(xiàn)換流站直流側(cè)的功率計(jì)量與交流側(cè)的功率計(jì)量之間存在較大差異,影響直流側(cè)輸電任務(wù)完成情況的準(zhǔn)確度量。
使用博電公司PDC4000A對(duì)直流互感器進(jìn)行全量程分檔測(cè)試,發(fā)現(xiàn)直流CT誤差偏大,引起了計(jì)量誤差,網(wǎng)聯(lián)專家根據(jù)CT試驗(yàn)線性度誤差進(jìn)行推算,發(fā)現(xiàn)此誤差大小與造成交直流兩側(cè)的功率計(jì)量差異吻合。
黑河背靠背工程
2014年,黑河換流站投運(yùn)以來首次功率達(dá)到580兆瓦,隨即控保系統(tǒng)報(bào)出“檢測(cè)到系統(tǒng)擾動(dòng)”,遂引起中方側(cè)極短路保護(hù)、俄方側(cè)極短路保護(hù)和俄方側(cè)換相失敗保護(hù)部分或全部啟動(dòng)。
黑龍江檢修公司黑河運(yùn)維分部協(xié)調(diào)多方對(duì)站內(nèi)設(shè)備進(jìn)行了故障排查,最后通過對(duì)直流互感器進(jìn)行全量程注流試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)引起直流保護(hù)檢測(cè)到系統(tǒng)擾動(dòng)的原因確為閥廳直流互感器測(cè)量精度偏差大(達(dá)到3% )。
2013年,使用高精度直流試驗(yàn)裝置和標(biāo)準(zhǔn)互感器對(duì)直流CT進(jìn)行了上升和下降兩個(gè)過程的注流,檢驗(yàn)了電流互感器的極性、基本誤差、升降變差等性能。
宜都換流站
2010年宜都換流站雙極直流系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行后,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)極Ⅱ閥廳光CT接線板處溫度偏高,對(duì)比同站極Ⅰ及其他站相同位置后確定該處確存在缺陷。
站內(nèi)人員使用直阻儀測(cè)量回路電阻及金屬探傷儀對(duì)焊接部位進(jìn)行探傷均未發(fā)現(xiàn)異常,最后通過注流試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多個(gè)測(cè)試點(diǎn)接觸電阻偏大,在大電流下造成溫度升高。